
高壓YE3電機發(fā)生掃膛故障,這個原因誰會想得到?
要從正常的YE3電機中學(xué)習(xí),真的是太難了,如果從故障YE3電機的分析過程中去學(xué)習(xí),還真是一條捷徑,會涉及到任何一個可能的環(huán)節(jié)。今天我們分享一個掃膛故障案例,從這個案例可以發(fā)現(xiàn)YE3電機加工工藝及操作過程一些不適宜性。
本案例涉及的是一臺高壓YE3電機,該YE3電機在疊頻試驗40分鐘后發(fā)出一種類似摩擦的聲音,反應(yīng)敏捷的試驗人員馬上停機,拆解檢查發(fā)現(xiàn)定子與轉(zhuǎn)子均出現(xiàn)全周的擦痕,定子或轉(zhuǎn)子原因的傾向性不明顯,檢查了所有的尺寸未發(fā)現(xiàn)異常。
進一步檢查,在幅板軸的空腔內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一根長約30mm長的金屬屑,故障的原因也基本有了眉目,循著這個思路,在定子掃膛的位置找到了已磨碎的金屬屑,清理完成后二次裝配,YE3電機試驗過程再次出現(xiàn)異響,與上次聲音相比,這次明顯有了一種放電聲音,該YE3電機只能進行二次拆解。

拆解檢查發(fā)現(xiàn),另一個位置發(fā)生了實擦,轉(zhuǎn)子全周有明顯的痕跡,緣于拆解檢查的判斷,在定子擦痕對應(yīng)的位置發(fā)現(xiàn)了同樣的金屬鋼屑,徹底清理并進行二次浸漆后YE3電機試驗未再發(fā)現(xiàn)異常。
從故障原因核查發(fā)生問題的根因,這個規(guī)格YE3電機定轉(zhuǎn)子鐵芯帶徑向通風(fēng)道,轉(zhuǎn)子帶內(nèi)風(fēng)扇,按照現(xiàn)行操作流程,固定內(nèi)風(fēng)扇的端孔在轉(zhuǎn)子鐵芯套到軸后進行。
經(jīng)了解是為了打孔時方便定位選擇了該辦法,打孔過程中衍生出的鋼屑很容易進入轉(zhuǎn)子上的徑向和軸向通道,而且后期清理比較困難,因為鋼屑呈長短不一的螺旋狀,很容易掛到某一個位置,YE3電機運行時隨機被甩出來,或是掃膛,或是對地,對YE3電機會造成致命性的打擊。
從這個案例我們可以發(fā)現(xiàn),打內(nèi)風(fēng)扇固定孔的環(huán)節(jié)存在明顯的質(zhì)量隱患,如果是在套轉(zhuǎn)子以前加工,也就不會存在這類質(zhì)量隱患;如果按套軸后打制,采取必要的防護措施,也不會發(fā)生該類問題。
事實證明,加工工藝不只是加工本身的問題,還必須兼顧由此可能影響的質(zhì)量問題。
本案例涉及的是一臺高壓YE3電機,該YE3電機在疊頻試驗40分鐘后發(fā)出一種類似摩擦的聲音,反應(yīng)敏捷的試驗人員馬上停機,拆解檢查發(fā)現(xiàn)定子與轉(zhuǎn)子均出現(xiàn)全周的擦痕,定子或轉(zhuǎn)子原因的傾向性不明顯,檢查了所有的尺寸未發(fā)現(xiàn)異常。
進一步檢查,在幅板軸的空腔內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一根長約30mm長的金屬屑,故障的原因也基本有了眉目,循著這個思路,在定子掃膛的位置找到了已磨碎的金屬屑,清理完成后二次裝配,YE3電機試驗過程再次出現(xiàn)異響,與上次聲音相比,這次明顯有了一種放電聲音,該YE3電機只能進行二次拆解。

拆解檢查發(fā)現(xiàn),另一個位置發(fā)生了實擦,轉(zhuǎn)子全周有明顯的痕跡,緣于拆解檢查的判斷,在定子擦痕對應(yīng)的位置發(fā)現(xiàn)了同樣的金屬鋼屑,徹底清理并進行二次浸漆后YE3電機試驗未再發(fā)現(xiàn)異常。
從故障原因核查發(fā)生問題的根因,這個規(guī)格YE3電機定轉(zhuǎn)子鐵芯帶徑向通風(fēng)道,轉(zhuǎn)子帶內(nèi)風(fēng)扇,按照現(xiàn)行操作流程,固定內(nèi)風(fēng)扇的端孔在轉(zhuǎn)子鐵芯套到軸后進行。
經(jīng)了解是為了打孔時方便定位選擇了該辦法,打孔過程中衍生出的鋼屑很容易進入轉(zhuǎn)子上的徑向和軸向通道,而且后期清理比較困難,因為鋼屑呈長短不一的螺旋狀,很容易掛到某一個位置,YE3電機運行時隨機被甩出來,或是掃膛,或是對地,對YE3電機會造成致命性的打擊。
從這個案例我們可以發(fā)現(xiàn),打內(nèi)風(fēng)扇固定孔的環(huán)節(jié)存在明顯的質(zhì)量隱患,如果是在套轉(zhuǎn)子以前加工,也就不會存在這類質(zhì)量隱患;如果按套軸后打制,采取必要的防護措施,也不會發(fā)生該類問題。
事實證明,加工工藝不只是加工本身的問題,還必須兼顧由此可能影響的質(zhì)量問題。